淺析防腐風機主軸與軸承(chéng)燒毀的原因
發布者: 正州環保 時(shí)間:2021-12-7 18:03:57
燒結防腐風機是燒結生產的主要設備,擔負著燒結過程燃燒(shāo)的送風。若防腐風機故障停機,將(jiāng)引起暫停煉鐵甚至停爐的特大(dà)事故。
一、防腐風機狀況及故(gù)障現象
韶(sháo)鋼3號燒結機主抽風機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開(kāi)機後,防腐風機的自由端振動嚴(yán)重超標,特別是軸向振動很大,位移峰一峰值達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振(zhèn)動原因分析
1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主要特征(zhēng)之一,是自由端軸向振動特別(bié)大,原因有以下幾種(zhǒng):
(1)安裝角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋(xuán)轉機械普遍和常見(jiàn)的振動原因,但要認(rèn)真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加。滑(huá)動軸承間隙過(guò)大可使(shǐ)軸改(gǎi)變在軸承內的位置,導致不對(duì)中,常產生二倍頻振動,使軸與(yǔ)軸承或密封等零部件摩擦,進而產生使軸進入不穩(wěn)定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不是故障振動的根源,而不平衡、不對中或軸彎曲(qǔ)才是故障源。
2.振動(dòng)分析(xī)的初步結論頻譜分(fèn)析(xī)表明,防腐風機的主要振動(dòng)特征(zhēng)為(wéi),自由端軸向振(zhèn)動超標;各方向主要(yào)頻率成分為軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動分析的初步結論為:(1)由於變形、磨損等原因(yīn),使轉子(zǐ)產生不平衡;(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。
三、故障處理10月8日進行開始現場冷態動平衡,其後風機各點振動值(zhí)明顯(xiǎn)下降,但自由端軸向振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風(fēng)機(jī)自由端上、下支承瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換(huàn)軸瓦後,風機(jī)各點(diǎn)振動值在正常範(fàn)圍內,但(dàn)自由端軸向振動相對(duì)其它點(diǎn)仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向很大。
可以確定風(fēng)機轉子存在的不平衡,主要(yào)由熱變形引起,運行時間(jiān)越長不平衡越明顯。10月20日(rì)進行2次次現場冷態動平衡。動平(píng)衡前風機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動平衡後分別降至3μm和(hé)30μm。風(fēng)機自由(yóu)端水平方向一倍頻占主(zhǔ)要成分,同時存在(zài)二倍(bèi)頻等成分。主抽風機運行約4天後,各向振動值緩慢變大,可見轉子仍然存在不平衡。
10月24日進行了一次熱態動平衡(héng),即主抽風機在很接近實際運行工況的熱態(tài)情況下的動平衡(héng)。動平衡前(qián)風機(jī)自由(yóu)端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位移峰一峰值為58μm;動平衡後分(fèn)別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過(guò)4個月的運(yùn)轉和檢測(cè),證明主抽風機的振動故障已經解決。
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